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關(guān)于降低缸孔珩磨工廢率的技術(shù)分析
NSE缸體生產(chǎn)線介紹
缸體線的機(jī)加工采用了三個(gè)加工中心組和兩條自動(dòng)線的組合。三個(gè)加工中心組共采用了17臺(tái)GROBG520雙主軸加工中心。多臺(tái)加工中心組成的平行工序,通過龍門式機(jī)械手和上下料機(jī)動(dòng)滾道(帶機(jī)械手自動(dòng)輸送裝置)組成一個(gè)高度自動(dòng)化的加工單元,以滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求。加工中心組之間加工任務(wù)的分配,由主控柜和每臺(tái)加工中心的SIMENS840D系統(tǒng)通過Profibus總線連接,實(shí)現(xiàn)各加工中心之間的自動(dòng)化控制。該條生產(chǎn)線的工藝規(guī)劃的產(chǎn)能為25萬臺(tái)/年。

缸孔珩磨的介紹
珩磨是利用安裝于珩磨頭圓周上的油石,由漲開機(jī)構(gòu)以一定的壓力將其徑向漲開,與工件孔壁產(chǎn)生面接觸。通過珩磨頭的旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對孔的精加工。在普通珩磨后,我們廠的缸孔精加工采用了平臺(tái)珩技術(shù),“磨去波峰,形成平臺(tái)”是平臺(tái)珩的特點(diǎn),雖然加工量只有2-3微米,但對提升發(fā)動(dòng)機(jī)性能有以下作用(見圖1):
?、偬岣吡嘶钊h(huán)對缸孔內(nèi)壁的氣密性能,提高了功率。
?、诩哟罅烁卓椎闹味?,縮短了缸孔的磨合時(shí)間。
③改善了活塞環(huán)在缸孔內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)的潤滑條件。
?、軠p小了機(jī)油的散失,進(jìn)而降低了機(jī)油消耗。

圖1發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔
在2012年2月-4月期間,缸體生產(chǎn)線的工廢率一直高居不下,平均達(dá)0.95%,超過0.9%的工廢指標(biāo)。我們對缸體生產(chǎn)線的不合格問題進(jìn)行了排列圖統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)缸孔珩磨占總不合格品數(shù)的比例為39.3%,排列*位。所以我們選定“降低缸孔珩磨工廢率”作為QC小組的攻關(guān)課題。
缸孔珩磨的工廢類型主要有退刀痕、橫紋、直徑超差等。在2012年2月-4月期間,缸孔珩磨的平均工廢率達(dá)0.027%,而其中的退刀痕的比例高達(dá)69.6%。所以我們得出結(jié)論:如果解決了退刀痕問題就可以大幅降低缸孔珩磨工廢率。
珩磨后缸孔表面有豎直狀的內(nèi)凹的條紋(見圖2),用粗糙度儀檢測的結(jié)果是:粗糙度值滿足不了工藝要求,特別是Mr1和Mr2的測量值(Mr1:輪廓支承長度率,其數(shù)值直接反應(yīng)了缸孔的加工水平和使用壽命;Mr2:輪廓支承長度率,其數(shù)值決定了缸孔工作表面的貯油和潤滑能力)。

圖2缸孔珩磨的退刀痕
通過頭腦風(fēng)暴法,我們對缸孔珩磨的退刀痕進(jìn)行了討論,繪制了因果分析的魚刺圖(見圖3),共列出8條末端因素。

圖3因果分析魚刺圖
末端因素一(油石面粘有鐵屑)的確認(rèn)過程:我們仔細(xì)檢查了珩磨頭上的所有油石:油石表面無鐵屑積聚。結(jié)論是非要因。
末端因素二(收縮彈簧失效)的確認(rèn)過程:我們用新彈簧更換了舊彈簧(見圖4),連續(xù)加工1100臺(tái)工件,有3臺(tái)退刀痕工廢,工廢率為0.27%。結(jié)論是非要因。

圖4更換彈簧

圖5檢測珩磨頭
末端因素五(過濾精度差)的確認(rèn)過程:我們檢查了現(xiàn)場使用的過濾紙的出廠規(guī)格:過濾精度為24um。符合工藝要求(過濾紙精度:18-25um)。結(jié)論是非要因。
末端因素六(珩磨液性能超標(biāo))的確認(rèn)過程:我們檢查了近一個(gè)月的《動(dòng)力總成化學(xué)品分析報(bào)告》,缸體線OP110的珩磨液的濃度和酸堿度均符合工藝要求(濃度為:6%-8%;PH值為:8.3-9.8)。結(jié)論是非要因。
末端因素七(珩磨壓力大)的確認(rèn)過程:我們查看了機(jī)床的壓力監(jiān)控表:平臺(tái)珩的切削壓力和光整壓力分別為9bar和3.4bar。均滿足工藝要求(切削壓力:9±0.5bar;光整壓力:3.5±0.5bar)。結(jié)論是要因。
末端因素八(進(jìn)給油壓撤除滯后)的確認(rèn)過程:我們將平臺(tái)珩的光整時(shí)間由1秒調(diào)整為0秒,理論上提前1秒撤除進(jìn)給油壓。我們連續(xù)加工1100臺(tái)工件,工廢率為0。結(jié)論是要因。
全體成員zui終確認(rèn):漲芯和油石座有污垢、進(jìn)給油壓撤除滯后是導(dǎo)致缸孔珩磨退刀痕的兩個(gè)主要原因。針對這些要因,我們通過研究制定了相應(yīng)的對策表。
我們采取了兩種對策來降低缸孔珩磨工廢率:
對策實(shí)施一:
NSE缸體線已經(jīng)投產(chǎn)3年,長期的使用導(dǎo)致珩磨頭的油石座和漲芯的表面附著了一些顆粒狀的污垢,這些污垢提高了油石座和漲芯之間的摩擦系數(shù),摩擦力的增大容易造成油石在縮刀過程中的卡滯。我們將所有的珩磨頭進(jìn)行分解、清洗和重新組裝,達(dá)到了清除油石座和漲芯的表面污垢的目的。
對策實(shí)施二:
平臺(tái)珩采用的是液壓漲刀的進(jìn)刀方式(見圖5),控制過程如下(見圖6):

圖6液壓漲刀機(jī)構(gòu)圖圖7液壓漲縮的過程控制圖

圖8SPC分析報(bào)告

圖9對比效果圖
為了進(jìn)一步鞏固這些成績,現(xiàn)場工程師編寫了《珩磨頭清洗作業(yè)指導(dǎo)書》,明確了珩磨頭的清洗流程和清洗周期(1次/6個(gè)月);工藝工程師修改了《缸孔珩磨加工工藝參數(shù)》,把平臺(tái)珩的光整時(shí)間修改為零秒。
結(jié)束語
通過集體的努力,我們不但大幅度降低了缸孔珩磨工廢率,降低了的成本消耗,同時(shí)也提高了產(chǎn)品加工的勞動(dòng)生產(chǎn)率。更難能可貴的是我們通過這次成功的QC活動(dòng),積累了豐富的質(zhì)量管理和加工技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),為日后的工作打下了牢固的基礎(chǔ)。
(文章作者:南京汽車集團(tuán)有限公司胡勁 松李佳)
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