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技術(shù)文章

加工中心加工精度異常故障診斷和處理實(shí)例

閱讀:1791          發(fā)布時(shí)間:2015-12-28
  天潤嘉禾介紹加工中心加工精度異常故障診斷和處理實(shí)例
  
  1、機(jī)械故障導(dǎo)致加工精度異常
  
  故障現(xiàn)象:一臺(tái)SV立式加工中心,采用Frank系統(tǒng)。在加工連桿模具過程中,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切)。
  
  故障診斷:調(diào)查中了解到,故障是忽然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng),在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個(gè)軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常,無任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)行檢查。
  
  檢查機(jī)床精度異常時(shí)正在運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償,加工坐標(biāo)系(G54-G59)的校對和計(jì)算。
  
  在點(diǎn)動(dòng)方式下,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,經(jīng)過視,觸,聽,對其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)噪音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),噪音更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。
  
  檢查機(jī)床Z軸精度。用手搖脈沖發(fā)生器移動(dòng)Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。在單向運(yùn)動(dòng)保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),脈沖器每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度也良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:(1)機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際沒移動(dòng),表現(xiàn)出zui標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;(4)機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng)。無論怎樣對反向間隙進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各段變化依然存在,特別是(1)階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,(1)階段移動(dòng)的距離也越大。
  
  分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常,二是機(jī)械方面有故障,三是絲杠存在間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠*脫開,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果是電機(jī)運(yùn)行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動(dòng)絲杠時(shí),返回運(yùn)動(dòng)初始有很大的空缺感。而正常情況下,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動(dòng)。
  
  故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實(shí)受損,且有滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。
  
  2.控制邏輯不妥導(dǎo)致加工精度異常
  
  故障現(xiàn)象:一臺(tái)上海機(jī)床廠家生產(chǎn)的加工中心,系統(tǒng)是Frank.加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床X軸精度異常,精度誤差zui小為0.008mm,zui大為1.2mm.故障診斷:檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,再次在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)方式操作下運(yùn)行剛才的程序段,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床坐標(biāo)數(shù)值顯示為“-1024.891”,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,將X軸點(diǎn)動(dòng)移動(dòng)到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該程序段,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。用百分表對X軸進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閄軸重復(fù)定位誤差過大。對X軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行檢查,重新補(bǔ)償其誤差值,結(jié)果起不到任何作用。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),此軸為垂直方向的軸,當(dāng)X軸松開時(shí)主軸箱向下掉,造成了誤差。
  
  故障處理:對機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在X軸松開時(shí),先把X軸使能加載,再把X軸松開;而在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊后,再把使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。
  
  3.機(jī)床位置問題導(dǎo)致加工精度異常
  
  故障現(xiàn)象:一臺(tái)杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配備北京KND-10M系統(tǒng)。在點(diǎn)動(dòng)或加工過程中,發(fā)現(xiàn)Z軸異常。
  
  故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn),Z軸上下移動(dòng)不均勻且有噪聲,且存在一定間隙。電機(jī)啟動(dòng)時(shí),在點(diǎn)動(dòng)方式下Z軸向上運(yùn)動(dòng)存在不穩(wěn)定的噪聲及受力不均勻,且感覺電機(jī)抖動(dòng)比較厲害;而向下運(yùn)動(dòng)時(shí),就沒有抖動(dòng)得這么明顯;停止時(shí)不抖動(dòng),在加工過程中表現(xiàn)得比較明顯。分析認(rèn)為,故障原因有三點(diǎn):一是絲杠反向間隙很大;二是Z軸電機(jī)工作異常;三是皮帶輪受損至受力不均。但有一個(gè)問題要注意的是,停止時(shí)不抖動(dòng),上下運(yùn)動(dòng)不均勻,所以電機(jī)工作異常這個(gè)問題可以排除。因此先對機(jī)械部分診斷,在診斷測試過程中沒有發(fā)現(xiàn)異常,在公差之內(nèi)。利用排除法則,余下的只有皮帶問題了,在檢測皮帶時(shí),發(fā)覺這條皮帶剛換不久,但在細(xì)心檢測皮帶時(shí),發(fā)現(xiàn)皮帶內(nèi)側(cè)出現(xiàn)不同程度的受損,很明顯是受力不均所至,是什么原因造成的呢在診斷中發(fā)現(xiàn)電機(jī)放置有問題,即裝夾的角度位置不對稱造成受力不均。
  
  故障處理:只要將電機(jī)重裝,對準(zhǔn)角度,測量好距離(電機(jī)與Z軸的軸承),皮帶兩邊(長度)要均勻。這樣,Z軸上下移動(dòng)不均勻且有噪聲及抖動(dòng)現(xiàn)象就消除了,Z軸加工恢復(fù)正常。
  
  4.系統(tǒng)參數(shù)未優(yōu)化,電機(jī)運(yùn)行異常
  
  導(dǎo)致加工精度異常系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位,零點(diǎn)偏置,反向間隙等。例如Frank數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。在機(jī)床修理過程中對于局部處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢后應(yīng)作適時(shí)的調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連接位松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測值的變化,需要對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。
  
  故障現(xiàn)象:一臺(tái)杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配備北京KND-10M系統(tǒng)。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。
  
  故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺電機(jī)拉動(dòng)比較厲害,停止時(shí)拉動(dòng)不明顯,尤其是點(diǎn)動(dòng)方式下比較明顯。分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn):一是絲杠反間隙很大;二是X軸電機(jī)工作異常。
  
  故障處理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對存在的間隙進(jìn)行補(bǔ)償,再調(diào)整伺服系統(tǒng)參數(shù)及脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。

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